山东)采用宏观检验、化学分析、金相检验等方法分析凝汽器换热管报废原因。 不锈钢焊管腐蚀报废。 采取改材质为1828无缝奥氏体不锈钢管、改善冷却水等措施,取得了良好的效果 70 设备已运行约六个月,热管外表面有大小不一的孔换热管,造成换热管泄漏报废。 宏观观察不锈钢管是有缝的焊管,钢管外表面有许多大小不一的凹坑。 大部分呈规则分布在焊缝两侧(沿钢管纵向)的热影响区附近。 根据孔的形状判断为腐蚀孔。 见图中的显微检查,从失效的管道上取横向和纵向样品。 根据显微检验TM标准分级图,非金属夹杂物为显微组织,基体组织为奥氏体。 化学分析 从失效管道中取样进行化学成分分析,结果符合标准要求,见附表。
管外水经化验,总氯化物含量为280mg/16mg/实测值标准值收货日期:故障分析:冷凝器换热管故障分析带铁素体的不锈钢管具有被腐蚀的基本情况。 钢管有缝焊接,残余焊接应力残留在钢管表面冷凝器不锈钢换热管厂家,特别是焊缝两侧,钢管外表面金属在应力作用下发生滑移,使表面钢管钝化“新鲜”金属。 滑移增加了位错密度和空位。 同时,钢管外的冷却水是次氯酸的来源,其氯化物含量高达280mg/h。 可以看出,在“新鲜”金属裸露的破裂钝化膜处,冷却水中吸附了大量的Cl。 容易吸收和富集Cl,具有完整钝化膜的钢管外表面为阴极。 在含Cl的水中,形成钝化-激活微电池。 由于阳极面积远小于阴极,阳极电流、NiCl2、CrCl3溶液的酸度增加,Cl在电流的作用下富集到腐蚀坑中,加速了腐蚀速度。 再加上焊接应力的持续作用,坑底保持活化状态,促进阳极的不断溶解。 因此,钢管不断腐蚀直至穿透,冷凝器换热管报废。 在化学膜破裂的地方,会形成钝化激活的微型电池,从而导致电腐蚀。 再加上残余焊接应力的持续作用,腐蚀速度加快。
在焊接应力和冷却水中Cl的共同作用下,凝汽管换热管造成凝汽管换热管过早破裂。 缝焊管更换为无缝 1828 奥氏体不锈钢管。 采取以上措施冷凝器不锈钢换热管厂家,设备运行了两年,一年多来没有发现腐蚀失效现象。 热影响区25附近的焊缝组织和孔洞为孔洞,箭头指向焊缝熔合线。大部分腐蚀坑在热影响区附近 北京:科学出版社上述检测结果表明,非-焊接不锈钢管的金属夹杂物不在表面,化学成分也符合标准要求
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